BAC1141類(lèi)產(chǎn)品修邊方法的改善
發(fā)布日期:2023-12-27
BAC1141類(lèi)產(chǎn)品修邊方法的改善
1 飛邊形成的原理
橡膠制品的常規生產(chǎn),是在高溫、高壓下利用模具將未硫化的膠料形成粘稠流體,在硫化期間充滿(mǎn)型腔。經(jīng)過(guò)規定的時(shí)間后成型出既定尺寸和形狀的產(chǎn)品。為了避免出現缺膠,填充在模具里的膠料必定多于型腔里的膠料。這些過(guò)量的膠料從P.L.面溢出硫化形成溢膠,俗稱(chēng)飛邊。為了得到外觀(guān)規整、漂亮的產(chǎn)品,有必要將飛邊去除,這一工序習慣稱(chēng)之為修邊。
2 手工修邊的缺點(diǎn)
目前我司正在學(xué)習和推行豐田生產(chǎn)方式(TPS)。在成型現場(chǎng)我們發(fā)現,一些產(chǎn)品的加工流程是先成型,再轉移場(chǎng)地進(jìn)行手工修邊。這一現象不但會(huì )造成搬運的浪費,同時(shí)手工修邊存在生產(chǎn)效率低、質(zhì)量穩定性差的缺點(diǎn);而且成型員工的工作負荷存在不足,是一種“人等設備”的浪費。
3 修邊工序的改善
針對這個(gè)現象,我們通過(guò)對成型現場(chǎng)相關(guān)數據的精細測算,對修邊工藝路線(xiàn)進(jìn)行了調整。將“專(zhuān)人單獨場(chǎng)地修邊”轉移至成型工序,由成型工負責修邊。這一調整成功地解決了搬運浪費的問(wèn)題,同時(shí)由成型工來(lái)完成修邊工作,也杜絕了“人等機器”的浪費。
然而由于增加了成型員工的修邊工作,產(chǎn)品漏修和損傷的情況時(shí)有發(fā)生。我們有必要對此工序進(jìn)行進(jìn)一步的改善。為此,技術(shù)部嘗試對產(chǎn)品BAC1141的修邊方式引入“沖切修邊”,將現有的“手工修邊”作業(yè)方式調整為自動(dòng)沖切作業(yè)方式。
改善前
手工修邊,由2人對產(chǎn)品進(jìn)行逐個(gè)修邊,每條產(chǎn)品共用70秒,工作效率低、產(chǎn)品損傷偶有發(fā)生。
改善后
沖切修邊,由成型操作工1人操作,內孔和外圈分2次沖切,每條產(chǎn)品共用40秒,工作效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩定。
4 改成成果評估
沖切修邊方式的引入,每條產(chǎn)品修邊工時(shí)由原來(lái)的70秒減少到40秒,生產(chǎn)效率提升43%,同時(shí)有效保障了產(chǎn)品的質(zhì)量。
精益生產(chǎn),杜絕浪費,我們將沖切修邊工藝在同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)中橫向推廣;多動(dòng)腦、勤思考,持續改善,降本增效,為公司創(chuàng )造更高的價(jià)值。