改造設備,擴充產(chǎn)能
發(fā)布日期:2019-07-08
模壓車(chē)間的1-4整排設備一直長(cháng)期處閑置狀態(tài),利用率非常低。2018年公司推進(jìn)整條線(xiàn)的設備改造項目,分二批二個(gè)階段進(jìn)行,2019年4月全部完成改造。
改造的數量:SBA-YJ-1-4-1----SBA-YJ-1-4-16共8組16臺設備
改造的原因:設備陳舊,電器控制系統過(guò)時(shí),無(wú)法滿(mǎn)足現有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程,溫度控制不均勻,檢修繁瑣,油路系統過(guò)于復雜,配件不好采購,能耗大?,F處于停機無(wú)法使用狀態(tài),造成資源浪費。
改造的目的:現有設備主機機械部分完好,老設備鋼性良好,舊機改造再利用,通過(guò)改造提高使用率,實(shí)現智能化控制,降低設備能耗,簡(jiǎn)化維修維護,滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程,通過(guò)再造溫控系統,使熱板溫度均勻,提高產(chǎn)品合格率。
改造的內容:
v 項目1:電器控制系統
優(yōu)點(diǎn):PLC+人機界面控制使控制更精確,工藝可多樣化,參數輸入更便捷,操作更方便,布局更加合理整潔,顯示更加直觀(guān),檢修更加方便快捷,零件互換性更強。
v 項目2:油路系統
優(yōu)點(diǎn):使用雙比例,雙泵單馬達控制油路,實(shí)現設備動(dòng)作壓力,速度任意調整,滿(mǎn)足不同的生產(chǎn)工藝,降低設備能耗,使維修維護更加方便簡(jiǎn)單。布局簡(jiǎn)潔美觀(guān),實(shí)用性強。
v 項目3:溫控系統
優(yōu)點(diǎn):原設備為單點(diǎn)式加熱片熱板,加熱不均勻,易短路。改造采用多點(diǎn)采集溫度多路控制,加熱管式熱板加熱,加熱均勻,控溫精度高,節能高效,溫度設定方便,加熱管更換簡(jiǎn)便,維修維護成本低,設備平整度高,保溫效果好。
v 項目4:操作盒
優(yōu)點(diǎn):布局合理,簡(jiǎn)潔明了,可單步控制,操作方便,標示明確。
v 項目5:隔熱板
優(yōu)點(diǎn):原石墨隔熱板隔熱效果差,熱能損耗大,合成纖維隔熱板隔熱效果明顯,比老式隔熱板更省電,每臺可省電=(5.01-4.68)×2×24=15.84KW/天。
第一次先改造1-4-9、1-4-10一組設備,是在我司現場(chǎng)改造的。改造后經(jīng)評審合格,已開(kāi)始正常使用。
第二批也已完成改造:
改造中:
改造后:
目前改造的設備已完成驗收確認,陸續進(jìn)入生產(chǎn)使用階段。通過(guò)將100T大的模具改造到200T設備上,技術(shù)新開(kāi)發(fā)模具可直接利用現改造好的1-4設備,設備利用率可較之前提高30%以上,為日益緊張的設備使用緩解壓力,釋放產(chǎn)能,為公司擴產(chǎn)發(fā)展提供有力支撐。
同時(shí)改造原有舊設備,變廢為寶,用1/3左右的費用達到新設備的功用,既節約了成本,又擴充了產(chǎn)能。