BAC1141類のエッジ直し方法の改善です。
發(fā)布日期:2023-12-27
1フリッターができる原理です
ゴム製品の従來(lái)の生産は、高溫、高圧の下で金型を利用して硫化していないジェルを粘著性の流體を形成し、硫化の間に空洞を満たします。所定の時(shí)間を経て所定の寸法と形に成形された製品です。ゴムが不足することを避けるために、金型の中のゴムの材料を充填して必ず型の中のゴムの材料より多くなります。これらの過(guò)剰な糊はP.L.面からあふれて硫化して溢糊を形成して、俗に飛辺と言います。きれいな製品を手に入れるためには、飛び縁を取り除く作業(yè)が必要で、これをフリッターと呼びます。
2手縫いのデメリットです
現(xiàn)在、我が社はトヨタ生産方式(TPS)を?qū)Wび、推進(jìn)しています。成形現(xiàn)場(chǎng)で発見(jiàn)したのは、いくつかの製品の加工プロセスは、まず成形してから、場(chǎng)所を移して手で修理します。この現(xiàn)象は運(yùn)搬の浪費(fèi)をもたらすだけでなくて、同時(shí)に手で修理しながら生産効率が低くて、品質(zhì)の安定性の悪い欠點(diǎn)があります;また、成形スタッフの作業(yè)負(fù)荷が不足しており、「人などの設(shè)備」のムダです。
3辺直し工程の改善です
そのため、成形現(xiàn)場(chǎng)のデータを細(xì)かく計(jì)測(cè)して、サイドラインの調(diào)整を行いました?!笇煆菊邆€(gè)別ピッチ修理」を成形工程に移し、成形工がピッチ修理を擔(dān)當(dāng)します。この調(diào)整により、運(yùn)搬のムダを解消することに成功しましたが、同時(shí)にサイドワークを成形工が行うことで、「人などの機(jī)械」のムダをなくすことができました。
しかし、成形スタッフのサイドワークが増えたことで、製品の修理漏れや損傷が発生しています。私たちはこの工程をさらに改善する必要があります。このため、技術(shù)部は製品BAC1141の端切り方式に「切り切り切り」を?qū)毪?、既存の「手切り」作業(yè)方式を自働切り作業(yè)方式に調(diào)整してみました。
改善前です
手で修理して、2人から製品に対して一つ一つ修理して、それぞれの製品は70秒を共有して、仕事の能率が低くて、製品の損傷はたまに発生します。
改善しました
成形操作者が1人で操作して、內(nèi)孔と外周を2回に分けて切って、各製品は40秒を共有して、仕事効率が高くて、製品の品質(zhì)が安定しています。
4成果評(píng)価に変えます
沖切は辺を修理する方式の導(dǎo)入して、製品ごとに辺を修理する工數(shù)はもとの70秒から40秒まで減らして、生産効率は43%升進(jìn)して、同時(shí)に効果的に製品の品質(zhì)を保障しました。
リーン生産して、浪費(fèi)を根絶して、私達(dá)は同じ種類の製品の生産の中で橫に普及するプロセスを切ります;頭を使い、考え、改善を続けることで、コストを削減し、より高い価値を生み出すことができます。